檢修無(wú)票作業(yè) 機(jī)組斷油燒瓦
【簡(jiǎn)述】:
2003年5月31日,某發(fā)電廠因檢修人員無(wú)票作業(yè),導(dǎo)致了2號(hào)300MW機(jī)組斷油燒瓦。
【事故經(jīng)過(guò)】:
5月30日17時(shí)10分,運(yùn)行人員巡檢發(fā)現(xiàn)“#2機(jī)主機(jī)冷油器切換閥手輪密封套漏油嚴(yán)重”,記缺陷,要求檢修消缺。5月31日7時(shí)52分,檢修處理后申請(qǐng)驗(yàn)收該缺陷。5月31日15時(shí)09分,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)仍然漏油,沒(méi)有同意驗(yàn)收。檢修繼續(xù)處理(網(wǎng)上消缺)。5月31日15時(shí)10分左右,檢修人員繼續(xù)處理漏油缺陷。15時(shí)42分38秒,#2汽輪機(jī)突然跳閘,首出信號(hào)“潤(rùn)滑油壓低”,主機(jī)交、直流潤(rùn)滑油泵聯(lián)啟,潤(rùn)滑油壓回升至0.11MPa。高中壓主汽門、調(diào)門、高排逆止門聯(lián)關(guān)。爐MFT動(dòng)作,A、B一次風(fēng)機(jī)、A、B、C、D磨煤機(jī)跳閘,燃油速斷閥關(guān)閉。爐安全門動(dòng)作。“程跳逆功率”、“逆功率保護(hù)”未動(dòng)作。5月31日15時(shí)43分左右,檢修人員打電話通知運(yùn)行人員“快停#2機(jī)”,另一名檢修人員跑步去集控室告訴運(yùn)行人員,同時(shí)通知消防隊(duì)。15時(shí)43分32秒,手啟空側(cè)直流油泵。15時(shí)43分06秒,手動(dòng)將6KV廠用電切至#1啟備變帶。15時(shí)43分44秒,手動(dòng)斷開(kāi)崤222開(kāi)關(guān),解列#2發(fā)電機(jī)。15時(shí)44分18秒,手動(dòng)啟電泵。15時(shí)45分,值班人員發(fā)現(xiàn)主油箱油位急劇下降。從曲線查,15時(shí)42分41秒,油位-89mm;15時(shí)43分13秒,油位-340mm(熱工測(cè)量最低限)。15時(shí)44分13秒,主機(jī)潤(rùn)滑油壓開(kāi)始下降,15時(shí)45分37秒,油壓到0MPa。15時(shí)45分32秒,轉(zhuǎn)速2500rpm,瓦溫由60℃
開(kāi)始上升。15時(shí)46分02秒,轉(zhuǎn)速2350rpm,瓦溫上升至160℃(滿檔)。15時(shí)45分50秒,主機(jī)軸承振動(dòng)至滿檔(150um滿檔),軸承冒煙,立即進(jìn)行事故排氫滅火,同時(shí)充CO2。15時(shí)46分24秒,手動(dòng)開(kāi)啟真空破壞門,停B真空泵運(yùn)行,當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)速2256rpm,當(dāng)時(shí)真空88.35KPa(DAS畫(huà)面)。關(guān)閉所有通向凝汽器的疏水,因主機(jī)真空下降緩慢,退主機(jī)汽封。15時(shí)46分,值長(zhǎng)令拉開(kāi)崤222甲刀閘,解備廠62A、廠62B開(kāi)關(guān)。15時(shí)48分11秒,氫壓(0.28MPa)開(kāi)始下降,15時(shí)53分05秒,氫壓到零。15時(shí)48分35秒,A空側(cè)交流密封油泵聯(lián)啟。15時(shí)50分10秒,關(guān)閉電動(dòng)主閘門。15時(shí)50分14秒,A氫側(cè)交流密封油泵聯(lián)啟。15時(shí)51分42秒,汽機(jī)轉(zhuǎn)速到零。15時(shí)54分11秒,空側(cè)密封油壓到零。15時(shí)56分,停止直流潤(rùn)滑油泵、交流潤(rùn)滑油泵運(yùn)行。15時(shí)58分48秒,停止空側(cè)直流密封油泵、A、B氫側(cè)密封油泵、A、B空側(cè)密封油泵運(yùn)行。16時(shí)36分,停A凝泵運(yùn)行。16時(shí)42分,停A凝升泵。17時(shí)30分,切換閥處理完。18時(shí)40分,油位補(bǔ)至0位。20時(shí)30分,回油窗處理完。20時(shí)42分,啟直流潤(rùn)滑油泵。向系統(tǒng)充油,油箱油位降至-337毫米,同時(shí)發(fā)現(xiàn)#9瓦回油管道泄漏,停直流油泵。補(bǔ)油,處理#9瓦管道泄漏。20時(shí)56分處理好。油位補(bǔ)至-50mm,啟直流潤(rùn)滑油泵。21時(shí)03分,啟主機(jī)交流潤(rùn)滑油泵,停直流潤(rùn)滑油泵。21時(shí)12分,啟B頂軸油泵,開(kāi)始手動(dòng)盤(pán)車。6月1日5時(shí)34分,轉(zhuǎn)子盤(pán)轉(zhuǎn)180度。截至6月2日11時(shí)35分,轉(zhuǎn)子已盤(pán)轉(zhuǎn)3圈。
【原因分析】:
1.“兩票三制”管理松懈,致使出現(xiàn)無(wú)票作業(yè),“打招呼”工作等習(xí)慣性違章現(xiàn)象。違反了《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機(jī)械部分)第二章“熱力機(jī)械工作票制度”第70條“在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢修或安裝工作時(shí),為了能保證有安全的工作條件和設(shè)備的安全運(yùn)行,防止發(fā)生事故,發(fā)電廠各分場(chǎng)以及有關(guān)的施工基建單位必須嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度”的要求。對(duì)同一項(xiàng)檢修工作兩次無(wú)票進(jìn)行工作,可見(jiàn)“兩票三制”的管理流于形式。
2.缺陷管理存在漏洞。在消缺管理環(huán)節(jié)上分類不明確,責(zé)任未落實(shí)。缺陷管理粗放,缺陷分析、缺陷處理、缺陷驗(yàn)收工作流于形式。
3.技術(shù)管理存在盲點(diǎn),消缺工作不及時(shí)。對(duì)重要設(shè)備缺陷存在產(chǎn)生的危害缺乏足夠的認(rèn)識(shí)。事故發(fā)生時(shí),逆功率保護(hù)裝置拒動(dòng)。雖然成套逆功率保護(hù)、逆功率保護(hù)由于原理性缺陷,從機(jī)組投產(chǎn)基本沒(méi)有正確動(dòng)作過(guò)。對(duì)于保護(hù)裝置不能正確動(dòng)作,有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和領(lǐng)導(dǎo)都十分清楚,但對(duì)于保護(hù)拒動(dòng)后不能及時(shí)解列機(jī)組所產(chǎn)生的危害,沒(méi)有認(rèn)真進(jìn)行分析。更沒(méi)有制定技術(shù)措施和培訓(xùn)運(yùn)行人員。以至于在低油壓保護(hù)動(dòng)作后,因逆功率保護(hù)拒動(dòng),擴(kuò)大了事故。
4.人員責(zé)任心差,習(xí)慣性違章操作。檢修人員僥幸心理,憑經(jīng)驗(yàn)工作。違反了《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》第10.2.2條“油系統(tǒng)進(jìn)行切換操作(如冷油器、輔助油泵、油濾網(wǎng)等)時(shí),應(yīng)在班長(zhǎng)的監(jiān)護(hù)下按操作票順序緩慢進(jìn)行操作,操作中嚴(yán)密監(jiān)視潤(rùn)滑油壓的變化,嚴(yán)防切換操作過(guò)程中斷油”的要求。運(yùn)行人員現(xiàn)場(chǎng)把關(guān)不嚴(yán),對(duì)無(wú)票工作不僅未提出質(zhì)疑,加以制止,反而給予默認(rèn),無(wú)形中慫恿了檢修無(wú)票工作。
5.設(shè)備特性不熟,無(wú)危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控措施。在工作開(kāi)始前,檢修維護(hù)人員只是將切換閥的圖紙找出來(lái)看了看,沒(méi)有進(jìn)行細(xì)致地研究和分析,無(wú)《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》,更沒(méi)有制定針對(duì)性的危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施,致使異常擴(kuò)大,軸瓦燒損。
6.《運(yùn)行規(guī)程》修改不及時(shí)。機(jī)組運(yùn)行后,集控運(yùn)行規(guī)程還沒(méi)有頒布,運(yùn)行人員仍使用原專業(yè)規(guī)程。且汽機(jī)專業(yè)與電氣專業(yè)規(guī)程的某些相關(guān)部分互相沖突,致使事故處理時(shí),專業(yè)之間缺乏一致性,拖延了事故處理的時(shí)間。
7.培訓(xùn)工作缺乏針對(duì)性、有效性。運(yùn)行人員對(duì)機(jī)組“低油壓保護(hù)”的原理不熟悉,在低油壓保護(hù)動(dòng)作,汽輪機(jī)跳閘,逆功率保護(hù)拒動(dòng)的情況下,運(yùn)行人員仍按照習(xí)慣倒廠用電,未能作出正確判斷,發(fā)電機(jī)被電網(wǎng)拖動(dòng)運(yùn)行了66秒,才切開(kāi)主開(kāi)關(guān),導(dǎo)致了事故的擴(kuò)大。
【防范措施】:
1.加強(qiáng)管理,提高人員責(zé)任心。對(duì)設(shè)備管理、“兩票三制”管理、技術(shù)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理要重心下沉、關(guān)口前移,針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患,及時(shí)予以消除或者制定相應(yīng)的防范措施,真正做到防微杜漸。實(shí)施“一級(jí)對(duì)一級(jí)管理,一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)”的管理,使安全生產(chǎn)責(zé)任制真正落實(shí)到位。
2.嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”,杜絕習(xí)慣性違章。嚴(yán)格按照運(yùn)行規(guī)程和《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》規(guī)定工作。消除自以為是,僥幸心理,怕麻煩,圖省事的習(xí)慣性違章行為。開(kāi)展反習(xí)慣性違章活動(dòng),規(guī)范《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》和危險(xiǎn)點(diǎn)分析卡,使安全生產(chǎn)在控、可控。
3.加強(qiáng)培訓(xùn)工作,注重培訓(xùn)工作的針對(duì)性、有效性。開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)、事故預(yù)想、反事故演習(xí)等多種形式的培訓(xùn)活動(dòng),使檢修人員熟悉設(shè)備構(gòu)造、原理、特性,運(yùn)行人員熟悉設(shè)備運(yùn)行特性,加強(qiáng)自身的防范意識(shí),提高把關(guān)能力和事故處理能力。
4.及時(shí)制定、修改規(guī)程。要定期進(jìn)行規(guī)程的修改工作,設(shè)備更新或技術(shù)改造后,要及時(shí)修訂運(yùn)行規(guī)程,使運(yùn)行人員有章可循,按章辦事。