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黑龍江某風(fēng)電場29號機組倒塔事故調(diào)查報告

1、事故簡稱:黑龍江某風(fēng)電場29號機組倒塔事故

2、事故起止時間:20200102日12時06分202001月02日15時07分

3、事故發(fā)生地點:黑龍江某風(fēng)電場29號機組

4、事故發(fā)生時氣象及自然災(zāi)害情況:

氣溫:-16℃  風(fēng)速:11.7m/s   風(fēng)向:東南   天氣:晴

5、安全周期是否中斷:  是()  否()

6、事故等級(事故性質(zhì))B類一般事故

7、本次事故損失及影響情況:事故造成29號850kW機組超速倒塔,塔筒及以上部件整體倒落至地面。

8、事故前工況:

事故發(fā)生前,風(fēng)電場持續(xù)大風(fēng)天氣,現(xiàn)場環(huán)境溫度-16℃,機艙溫度-6℃,風(fēng)向東南,風(fēng)速11.7米/秒,機組出力850.3kW,發(fā)電機轉(zhuǎn)速1660.64轉(zhuǎn)/分鐘,槳距角度-4.4°,液壓站系統(tǒng)壓力198.92bar。

9、事故設(shè)備情況:

29號機組類型:850kW

并網(wǎng)時間:2006年10月30日

出質(zhì)保時間:2009年3月28日

最近定檢時間:2019年10月26日

該機組自投運以來,進行過三次大部件的更換,主要部件的維修更換情況如下:

日期

內(nèi)容

2013-3-16

更換齒輪箱

2017-11-7

更換葉片軸承

2019-6-11

更換葉片軸承

10、事故經(jīng)過:

2020年01月02日12時06分,值班人員發(fā)現(xiàn)29號風(fēng)機報以下故障:

時間

故障代碼

故障描述

12:06:14

800

變槳錯誤

12:06:17

2208

急?;芈樊惓?/span>

12:06:17

406

發(fā)電機轉(zhuǎn)速高

12:06:17

410

VOG

12:06:39

411

剎車溫度高

12時15分,李某、姜某、程某開具編號為“FJP-202001002”的風(fēng)機工作票,前往29號風(fēng)電機組消缺。

李某和姜某登塔,檢查與“800”、“410”故障相關(guān)的變槳機構(gòu)和轉(zhuǎn)速傳感器,未發(fā)現(xiàn)異常。13時20分兩人下塔,復(fù)位并重啟29號風(fēng)電機組,13時48分風(fēng)電機組重啟后再次報出“800-變槳錯誤”故障。受低溫影響,29號風(fēng)電機組塔底操作屏顯示不清,為了觀察故障現(xiàn)象,兩人于14時27分聯(lián)系主控室進行遠程復(fù)位操作,但風(fēng)電機組依然報出“800-變槳錯誤”故障。此時消缺人員無法確定故障原因,計劃利用風(fēng)電機組控制系統(tǒng)的測試功能,輔助分析判斷設(shè)備故障原因。

15時01分,現(xiàn)場風(fēng)速約16m/s,李某在塔底進行機組發(fā)電機轉(zhuǎn)速測試,將轉(zhuǎn)速定值設(shè)為300轉(zhuǎn)/min(額定轉(zhuǎn)速1620轉(zhuǎn)/min),啟動測試后29號風(fēng)電機組突然發(fā)生異常,三支葉片變槳角度不受控制,快速從86°轉(zhuǎn)至0°,同時葉輪轉(zhuǎn)速迅速升高,在按下緊停制動無效后,兩人迅速撤離機組。15時07分29號風(fēng)電機組因超速倒塔,發(fā)電機解體,定子、轉(zhuǎn)子散落在地面,基礎(chǔ)法蘭盤螺栓全部斷裂,未造成人員傷亡。

11、事故報告情況:

事故發(fā)生后,黑龍江公司于當(dāng)日16時04分,向公司安全監(jiān)督部、生產(chǎn)運營部負(fù)責(zé)人匯報風(fēng)電場29號風(fēng)電機組倒塔事故發(fā)生情況。安監(jiān)部、生產(chǎn)部立即組織調(diào)查組前往現(xiàn)場開展調(diào)查。

12、事故搶救情況:

為防止次生災(zāi)害發(fā)生,現(xiàn)場人員在臨近路口處設(shè)置警戒隔離線,并組織人員對現(xiàn)場進行檢查。

13、事故原因分析:

經(jīng)調(diào)查,自2019年12月15日至事故發(fā)生期間,29號風(fēng)電機組故障停機時葉片順槳速度遠小于設(shè)定值。檢測29號風(fēng)電機組液壓系統(tǒng)比例閥,發(fā)現(xiàn)閥體銹蝕且液壓油中含有雜質(zhì),閥芯卡滯不受控,導(dǎo)致葉片以8.5°/s快速開槳(正常范圍為1.5-2°/s);檢查邏輯閥時,發(fā)現(xiàn)閥芯被變槳液壓缸的雜質(zhì)卡住,導(dǎo)致緊急停機時葉片以1.5°/s的速度緩慢順槳(正常范圍為11°/s)。做好安全措施后,將兩只故障液壓閥換至正常風(fēng)電機組進行實驗,發(fā)現(xiàn)實驗機組出現(xiàn)相同故障。

根據(jù)液壓元件檢測結(jié)果判斷,在1月2日人員在機組維護模式下開展發(fā)電機轉(zhuǎn)速測試,由于比例閥卡澀不受控,槳葉迅速由89°變至0°,此時環(huán)境風(fēng)速16m/s,導(dǎo)致至機組葉輪立刻處于超速轉(zhuǎn)動狀態(tài)。由于風(fēng)電機組處于維護模式,超速故障延遲15-20s報出,控制系統(tǒng)無法立即發(fā)出順槳指令,人員發(fā)現(xiàn)機組葉輪超速后,按下緊急停機旋鈕,但邏輯閥芯卡澀,緊急順槳速度緩慢。

綜合上述,造成此次事故的原因是:檢修人員未能辨識大風(fēng)天氣(約16m/s)工作的危險因素,盲目開展轉(zhuǎn)速測試時,比例閥、邏輯閥卡澀,導(dǎo)致葉片開槳速度快而回槳速度慢,風(fēng)電機組發(fā)生葉輪超速倒塔。

14、事故暴露問題:

本起事故暴露出黑龍江公司人員安全意識不強、技能水平不高,風(fēng)電機組運維管理不到位等問題,具體如下:

1.未能結(jié)合機組歷次故障數(shù)據(jù)和變槳測試結(jié)果,綜合分析判斷故障原因,多次復(fù)位后仍報出故障未引起警覺。在變槳故障原因不清楚、未確定變槳系統(tǒng)正常的情況下,大風(fēng)天氣開展轉(zhuǎn)速測試,導(dǎo)致葉輪轉(zhuǎn)速失控。

2.大風(fēng)天氣下,高風(fēng)險作業(yè)辨識不到位,未能結(jié)合現(xiàn)場環(huán)境風(fēng)險因素進行預(yù)控分析,并采取防范措施。

3.設(shè)備檢修規(guī)程不完善,G5X機型檢修規(guī)程中安全要求不明確,未規(guī)定變槳測試合格后,才能開展使葉輪旋轉(zhuǎn)測試的要求(如:發(fā)電機轉(zhuǎn)速測試等)。

15、對事故的責(zé)任分析和對責(zé)任人的處理意見:

依據(jù)《生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理規(guī)定(試行)》第十二條第六款規(guī)定,本起事故認(rèn)定為B類一般設(shè)備事故。黑龍江公司對設(shè)備管理和人員培訓(xùn)教育不到位,在本次事故中負(fù)主要責(zé)任。對事故相關(guān)責(zé)任單位及責(zé)任人處理意見如下:

1.黑龍江公司總經(jīng)理作為公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對此次事故負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予通報批評,并處罰年度績效工資10000元。

2.黑龍江公司黨委書記,按照“黨政同責(zé)”的要求,對此次事故負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予通報批評,并處罰年度績效工資10000元。

3.黑龍江公司分管生產(chǎn)副總經(jīng)理對此次事故負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予通報批評,并處罰年度績效工資10000元。

4.黑龍江公司經(jīng)濟運行部兼安全監(jiān)督部主任王某某對此次事故負(fù)有管理、監(jiān)督責(zé)任,給予通報批評,并處罰年度績效工資15000元

5.區(qū)域風(fēng)電場場長高某、副場長李某某對本次事故負(fù)有直接管理責(zé)任,給予警告處分,各處罰年度績效工資15000元。

6.風(fēng)電場安全員(技術(shù)員)徐某某對本次事故負(fù)有現(xiàn)場直接管理責(zé)任,給予警告處分,并處罰年度績效工資12000元。

7.風(fēng)電場當(dāng)值值長李某某、主值班員姜某某對本次事故負(fù)直接責(zé)任,給予警告處分,各處罰年度績效工資8000元。

8.風(fēng)電場值長(兼班組安全員)程某某對本次事故負(fù)其他責(zé)任,給予通報批評。

16、預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施:

(1)變槳系統(tǒng)測試(包括:緊急順槳、流量、調(diào)節(jié)、正弦測試)前,必須可靠鎖定葉輪鎖并偏航側(cè)風(fēng)90°,隨時觀察風(fēng)向,保持機組側(cè)風(fēng)90°狀態(tài)。

(2)應(yīng)按照檢修手冊規(guī)定步驟,進行緊急順槳、流量、調(diào)節(jié)、正弦測試,所有結(jié)果應(yīng)符合規(guī)定要求,正弦測試中觀察液壓傳動系統(tǒng)無卡澀、抖動、噪音等異?,F(xiàn)象。上述結(jié)果不合格,不得繼續(xù)運行,必須查明原因、立即處理。定檢維護時,按要求測量變槳傳動機構(gòu)間隙,及時調(diào)整或更換問題部件。

(3)必須確認(rèn)變槳測試正常,運行狀態(tài)無故障后,才可進行能使葉輪轉(zhuǎn)動的測試(包括但不限于轉(zhuǎn)速測試、電氣超速測試、葉輪超速測試)。對于報變槳故障(800系列)和液壓故障(200系列)的風(fēng)電機組,未查清原因前嚴(yán)禁開展使葉輪轉(zhuǎn)動的測試、嚴(yán)禁盲目復(fù)位運行。

(4)全面測試、排查機組的液壓系統(tǒng),按規(guī)定開展液壓油送檢工作。對液壓油中存在雜質(zhì)的機組需整體更換液壓油,更換液壓缸,并開展油路清洗工作;對于液壓系統(tǒng)濾芯堵塞報警或超使用周期的機組,應(yīng)及時更換濾芯,并檢查液壓油是否被污染,如液壓油被污染,需整體更換液壓油,并開展油路清洗工作。元件、油液更換及系統(tǒng)清洗過程應(yīng)嚴(yán)格遵循機組檢修工藝,嚴(yán)禁液壓系統(tǒng)帶缺陷運行。

(5)加強故障數(shù)據(jù)分析,確保數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與現(xiàn)場實際故障處理的結(jié)果相一致,徹底消除故障,嚴(yán)禁盲目復(fù)位及并網(wǎng)運行。

(6)對于其它液壓統(tǒng)一變槳型風(fēng)電機組,結(jié)合實際情況,參照上述要求執(zhí)行。

17、附圖

1:風(fēng)機倒塔現(xiàn)場畫面

2.發(fā)電機解體圖片

2.比例閥銹蝕照片

3. 比例閥不受控測試照片

4.雜質(zhì)(疑似特氟龍碎屑)卡澀邏輯閥照片

5.比例閥測試結(jié)果及比較圖

5.邏輯閥測試結(jié)果及比較圖