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中國(guó)石油天然氣股份有限公司烏魯木齊石化分公司 “11·30”較大機(jī)械傷害事故

事故經(jīng)過:

2017年10月26日至11月22日,烏魯木齊石化公司重催裝置進(jìn)行窗口檢修?;謴?fù)生產(chǎn)后,重催裝置油漿系統(tǒng)出現(xiàn)固體含量偏高的情況。經(jīng)對(duì)工藝和設(shè)備進(jìn)行分析,重催裝置沉降器分離存在故障,造成油漿系統(tǒng)固體含量偏高。 11月27日18時(shí),為解決油漿系統(tǒng)固體含量偏高的問題,烏魯木齊石化公司生產(chǎn)調(diào)度處在煉油廠召開重催裝置停工緊急會(huì)議。會(huì)上,總經(jīng)理王紅晨決定11月28日11時(shí)起對(duì)重催裝置進(jìn)行停車檢修,檢修時(shí)間為11月28日至12月5日。21時(shí),機(jī)動(dòng)設(shè)備處檢維修管理科科長(zhǎng)孔新軍組織煉油廠相關(guān)人員對(duì)二車間編制的《烏魯木齊石化公司煉油廠2017年重催裝置搶修計(jì)劃》(以下簡(jiǎn)稱《搶修計(jì)劃》)進(jìn)行審查,并于11月28日21時(shí)40分經(jīng)機(jī)動(dòng)設(shè)備處副處長(zhǎng)黃衛(wèi)東批準(zhǔn)通過,檢修項(xiàng)目共27項(xiàng),包括對(duì)E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器管束進(jìn)行清洗②。23時(shí),生產(chǎn)技術(shù)處副處長(zhǎng)蔡海軍組織相關(guān)部門對(duì)二車間編制的《烏魯木齊石化公司煉油廠重催裝置停工方案》(以下簡(jiǎn)稱《停工方案》)和《烏魯木齊石化公司重催裝置停工防凍方案》(以下簡(jiǎn)稱《防凍方案》)進(jìn)行評(píng)審并通過。

------------- ② 依據(jù)《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSG 21-2016)5.2.1“壓力容器的重大修理是指主要受壓元件的更換、矯形、挖補(bǔ),以及對(duì)符合本規(guī)程3.2.2.1規(guī)定的對(duì)接接頭的補(bǔ)焊或者對(duì)非金屬壓力容器粘結(jié)縫的修補(bǔ)”的規(guī)定,此次E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器檢修作業(yè)內(nèi)容為對(duì)管束進(jìn)行清洗,不屬于壓力容器的重大修理。

11月28日10時(shí),煉油廠向設(shè)備安裝公司下達(dá)《搶修計(jì)劃》。12時(shí)30分,設(shè)備安裝公司生產(chǎn)科調(diào)度員孟海峰組織施工班組召開搶修計(jì)劃評(píng)審會(huì),啟動(dòng)重催裝置搶修計(jì)劃并對(duì)檢修任務(wù)進(jìn)行分解,其中E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器檢修施工由嚴(yán)亨宇班承接。14時(shí)18分,孟海峰向嚴(yán)亨宇班下達(dá)E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器檢修任務(wù),并就任務(wù)量、工時(shí)、設(shè)備材料等情況進(jìn)行交底。嚴(yán)亨宇班根據(jù)檢修任務(wù)制作《設(shè)備安裝公司(E2208/2換熱器檢修-現(xiàn)場(chǎng)試壓)施工作業(yè)卡》③(以下簡(jiǎn)稱《施工作業(yè)卡》)。《施工作業(yè)卡》經(jīng)設(shè)備安裝公司技術(shù)質(zhì)量科技術(shù)員陳其國(guó)和煉油廠二車間設(shè)備技術(shù)員魏征審核簽字。21時(shí)40分,依據(jù)烏魯木齊石化公司《檢維修服務(wù)承包協(xié)議》中優(yōu)先安排設(shè)備安裝公司條款,機(jī)動(dòng)設(shè)備處向設(shè)備安裝公司下達(dá)《零星維修(搶修)項(xiàng)目外委審批單》,委托設(shè)備安裝公司承接重催裝置檢修工作。

------------- ③《施工作業(yè)卡》中規(guī)定檢修程序共分7步:第一步需檢換熱器已泄壓、降溫及吹掃置換合格,具備檢修條件,施工班組辦理施工作業(yè)票等各種票證,確認(rèn)施工作業(yè)票上規(guī)定的安全措施已經(jīng)全部落實(shí);第二步搭架子、打盲板、拆保溫;第三步拆卸換熱器管殼程接管法蘭螺栓;第四步拆卸前頭蓋、拆裝人孔;第五步抽芯、拉運(yùn);第六步管束清洗;第七步管束回裝;第八步恢復(fù)接管法蘭、拆除盲板。

11月28日11時(shí)起,為了滿足重催裝置檢修條件,煉油廠進(jìn)行物料平衡。12時(shí)40分,生產(chǎn)系統(tǒng)物料達(dá)到平衡后,重催裝置切斷進(jìn)料,油漿系統(tǒng)開始退油。18時(shí),二車間生產(chǎn)副主任高關(guān)鵬安排關(guān)閉油漿蒸汽發(fā)生器進(jìn)水閥及殼程頂部蒸汽與3.9MPa系統(tǒng)蒸汽并網(wǎng)線連接閥門,關(guān)小蒸汽并網(wǎng)閥旁通閥留蒸汽對(duì)油漿蒸汽發(fā)生器做防凍處理,并打開油漿蒸汽發(fā)生器頂部蒸汽放空閥、底部凝液泄放閥,進(jìn)行油漿蒸汽發(fā)生器殼體放水及泄壓。DCS顯示11月28日20時(shí)5分E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器液位從55%下降至0,殼程壓力由3.7MPa(18時(shí))降低至0.32MPa(22時(shí)),并持續(xù)至11月29日7時(shí)。

19時(shí),烏魯木齊石化公司煉油廠召開重催裝置搶修協(xié)調(diào)會(huì),對(duì)需要關(guān)注和協(xié)調(diào)解決的問題提出解決方案和落實(shí)單位,會(huì)上提議用油漿蒸汽發(fā)生器通入的蒸汽熱量對(duì)封頭螺栓進(jìn)行加熱拆卸。20時(shí)6分,煉油廠機(jī)動(dòng)科副科長(zhǎng)張仕渤安排余鑫剛落實(shí)利用油漿蒸汽發(fā)生器通入的蒸汽熱量進(jìn)行拆卸封頭螺栓事宜。余鑫剛回復(fù)張仕渤目前油漿線已退油但未吹掃,蒸汽系統(tǒng)正在泄壓。張仕渤回復(fù)余鑫剛可按“隔一根螺栓拆一根螺栓”的方式進(jìn)行油漿蒸汽發(fā)生器封頭螺栓拆卸。余鑫剛就拆卸方式向魏征進(jìn)行交代。

22時(shí)32分,魏征要求嚴(yán)亨宇班技術(shù)員羅斌安排施工人員進(jìn)行試拆。11月29日0時(shí),嚴(yán)亨宇班施工人員何國(guó)強(qiáng)對(duì)E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器封頭螺栓進(jìn)行試拆,無法拆卸。 11月29日7時(shí),二車間生產(chǎn)副主任高關(guān)鵬在巡檢時(shí),發(fā)現(xiàn)E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器底部放空線進(jìn)常壓水箱換熱器振動(dòng)聲比較大,安排班組操作工馬夢(mèng)龍關(guān)小底部放空閥,E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器殼程壓力增高。DCS顯示11月29日E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器殼程壓力從7時(shí)起開始升高,由0.32MPa上升至1.3MPa,并持續(xù)至11月30日0時(shí)。 9時(shí),羅斌通知馬好客等施工人員對(duì)E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器封頭螺栓進(jìn)行拆卸。9時(shí)40分,馬好客向魏征申請(qǐng)辦理《烏魯木齊石化公司工作作業(yè)許可證》《高處作業(yè)許可證》《臨時(shí)用電許可證》和《工作前安全分析確認(rèn)表》,魏征填寫上述表格后,由馬好客在申請(qǐng)人處簽字,作業(yè)內(nèi)容為E2208/2檢修、拆打盲板、拆裝管箱、抽裝管束,作業(yè)時(shí)間為2017年11月29日10時(shí)至18時(shí),安全確認(rèn)內(nèi)容包括切斷工藝流程。二車間交接班會(huì)和晨會(huì)后,魏征分別找二車間工藝技術(shù)員鐵國(guó)龍、安全員劉雋江在上述票證上簽字,因鐵國(guó)龍請(qǐng)假,由二車間抽調(diào)人員、鐵國(guó)龍的助手鄒乎靖代鐵國(guó)龍簽字。10時(shí),余鑫剛在上述票證上簽字批準(zhǔn),二車間白班班長(zhǎng)郭賓及監(jiān)護(hù)人卡哈也在上述票證上簽字。魏征、鄒乎靖、劉雋江、余鑫剛、郭賓均未按照煉油廠《作業(yè)許可證管理標(biāo)準(zhǔn)》到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全確認(rèn)即簽字。 因重催裝置油漿系統(tǒng)堵塞,無法在油漿線安裝盲板,魏征告訴馬好客不能施工。嚴(yán)亨宇班施工人員返回住所。 15時(shí)40分,馬好客打電話詢問魏征能否進(jìn)行E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器封頭螺栓拆卸。魏征答復(fù)可以進(jìn)行作業(yè),并要求隔一個(gè)螺栓拆一個(gè)螺栓。拆卸螺栓前,嚴(yán)亨宇班施工人員馬好客、李明奎、王軍勝、董小勇、嚴(yán)方浩、何國(guó)強(qiáng)、盛有明、劉全明、何興國(guó)、劉德全和魏征在《工作前安全分析確認(rèn)表》上簽字確認(rèn),簽字確認(rèn)內(nèi)容包括切斷工藝流程。 17時(shí),馬好客等人開始使用乙炔火焰烤螺栓方式拆卸E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器封頭螺栓。在拆卸過程中,羅斌向魏征反映隔一個(gè)螺栓拆一個(gè)螺栓太慢了,能否隔一個(gè)螺栓拆兩個(gè)螺栓,魏征未同意。 18時(shí),馬好客申請(qǐng)辦理《烏魯木齊石化公司工作作業(yè)許可證》延期,延期時(shí)間為2017年11月29日18時(shí)至2017年11月30日18時(shí),高關(guān)鵬未組織現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)即批準(zhǔn)④。 ------------- ④ 烏魯木齊石化公司煉油廠《作業(yè)許可管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/SY WH L4236-2017)4.8.3.1開票人組織本車間的工藝技術(shù)員、安全員、設(shè)備技術(shù)人員共同對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全措施的確認(rèn)無誤后,在作業(yè)許可證中“措施確認(rèn)”欄簽字確認(rèn)。4.8.4以上內(nèi)容審核完后,由作業(yè)單位申請(qǐng)人提交屬地車間批準(zhǔn)人進(jìn)行審批,批準(zhǔn)人在接到申請(qǐng)后,對(duì)該作業(yè)涉及的風(fēng)險(xiǎn)、安全措施及各項(xiàng)作業(yè)條件進(jìn)行審核,滿足條件后,在作業(yè)許可證中“審核批準(zhǔn)”欄目中簽字批準(zhǔn)。4.8.6如果在作業(yè)許可證有效時(shí)間內(nèi)沒有完成預(yù)定作業(yè)內(nèi)容,作業(yè)許可證需要進(jìn)行延期,由作業(yè)單位申請(qǐng)人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)條件進(jìn)行檢查確認(rèn),若滿足繼續(xù)作業(yè)的條件,在作業(yè)許可證“延期”欄目中的“申請(qǐng)人”處簽字,并提交給屬地車間申請(qǐng)延期。由屬地車間批準(zhǔn)人組織對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)重新審查,在確認(rèn)作業(yè)內(nèi)容和現(xiàn)場(chǎng)條件未發(fā)生變化,滿足繼續(xù)作業(yè)條件后,在作業(yè)許可證“本許可證是否可以延期”欄目中打勾、并在“延期”欄目中簽字。

21時(shí)45分許,魏征到E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器檢修施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)亨宇班沒有按照隔一個(gè)螺栓拆一個(gè)螺栓的方式進(jìn)行封頭螺栓拆卸,立即詢問羅斌,羅斌回答已經(jīng)沒有壓力了,魏征現(xiàn)場(chǎng)沒有檢查E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器殼程壓力表,而是檢查管程壓力表,讀數(shù)為零。10時(shí)30分,二車間夜班班長(zhǎng)王炳鑫及監(jiān)護(hù)人李華在《烏魯木齊石化公司工作作業(yè)許可證》等票證上簽字確認(rèn)。23時(shí)20分,馬好客等人停止拆卸,共拆卸48根螺栓,剩余8根螺栓。

11月30日0時(shí)30分,高關(guān)鵬巡檢時(shí),聽到E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器底部放空線進(jìn)常壓水箱換熱器振動(dòng)聲比較大,安排班組操作工李華關(guān)小底部放空閥,E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器殼程壓力進(jìn)一步增高。DCS顯示E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器殼程壓力從0時(shí)30分開始上升,最高上升至2.2MPa,并持續(xù)至事故發(fā)生。 10時(shí)30分,魏征在二車間外操室找當(dāng)班班長(zhǎng)楊會(huì)江在《烏魯木齊石化公司工作作業(yè)許可證》和《工作前安全分析確認(rèn)表》上簽字,楊會(huì)江簽字后安排當(dāng)班操作工秦文瀚在“監(jiān)護(hù)人”一欄中簽字。楊會(huì)江、秦文瀚均未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全確認(rèn)即簽字。之后,楊會(huì)江安排當(dāng)班操作工黃勇為監(jiān)護(hù)人,負(fù)責(zé)E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器檢修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。 10時(shí)40分,嚴(yán)亨宇在現(xiàn)場(chǎng)布置當(dāng)日作業(yè)任務(wù),羅斌按照《施工作業(yè)卡》對(duì)施工人員進(jìn)行了工作交底,未進(jìn)行安全確認(rèn)即安排開始作業(yè),在現(xiàn)場(chǎng)的魏征未表示反對(duì)。 11時(shí)10分,嚴(yán)亨宇班施工人員開始油漿線盲板安裝作業(yè),在E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器管程油漿線進(jìn)口、出口閥門各安裝一塊盲板,退油線、沖洗油線各安裝一塊盲板。 10時(shí)至12時(shí)期間,設(shè)備安裝公司經(jīng)理鄧杰章、副經(jīng)理周學(xué)強(qiáng)、生產(chǎn)科科長(zhǎng)周智敏、生產(chǎn)科副科長(zhǎng)蔣松峰、技術(shù)質(zhì)量科科長(zhǎng)薛梅、安全環(huán)??聘笨崎L(zhǎng)姜天明等人陸續(xù)趕到E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器檢修現(xiàn)場(chǎng),均未提出安全要求。 12時(shí)10分,嚴(yán)亨宇班施工人員繼續(xù)拆卸E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器封頭螺栓。12時(shí)20分,拆到剩余5根螺栓時(shí),E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器管束與封頭共同飛出,將現(xiàn)場(chǎng)人員沖擊倒地,造成5人死亡、2人重傷、14人輕傷。

直接原因:

設(shè)備安裝公司施工人員帶壓拆卸E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器殼體與管箱的連接螺栓,螺栓斷裂失效,管箱與管束突出。

間接(管理)原因:

1.烏魯木齊石化公司煉油廠二車間相關(guān)技術(shù)人員和當(dāng)班班長(zhǎng)未按煉油廠《作業(yè)許可證管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/SY WH L 4236-2017)的要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn);設(shè)備安裝公司施工人員在作業(yè)前沒有最后確認(rèn)E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器殼程壓力。
2.烏魯木齊石化公司煉油廠二車間編制的《停工方案》和《防凍方案》對(duì)E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器進(jìn)行防凍處理后蒸汽壓力的處理沒有明確要求;煉油廠組織的評(píng)審沒有發(fā)現(xiàn)方案的缺陷,未預(yù)見油漿蒸汽發(fā)生器防凍處理如果留有壓力給檢修作業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
3.煉油廠和設(shè)備安裝公司監(jiān)督檢查不力,未督促員工嚴(yán)格落實(shí)作業(yè)許可等管理標(biāo)準(zhǔn)和工作制度,未及時(shí)糾正技術(shù)人員和現(xiàn)場(chǎng)操作人員的習(xí)慣性違章操作。
4.烏魯木齊石化公司對(duì)重催裝置停工檢修倉促,沒有按照先制定搶修后制定停工方案的原則組織停工檢修,工藝、設(shè)備部門銜接不到位,為E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器檢修埋下安全隱患。
5.烏魯木齊石化公司監(jiān)督檢查不到位,未發(fā)現(xiàn)二級(jí)單位和車間執(zhí)行公司管理標(biāo)準(zhǔn)和工作制度中存在的問題,在組織的評(píng)審中未及時(shí)發(fā)現(xiàn)《停工方案》和《防凍方案》中存在的問題。
6.烏魯木齊石化公司對(duì)檢維修承包商監(jiān)督管理不到位,未對(duì)檢維修作業(yè)過程實(shí)施有效監(jiān)督;對(duì)設(shè)備安裝公司在昌吉新中公司的日常管理中規(guī)避烏魯木齊石化公司的管理規(guī)定,以包代管的行為缺乏有效監(jiān)督。

應(yīng)急救援:

接到事故報(bào)告后,自治區(qū)黨委常委、烏魯木齊市委書記徐海榮、自治區(qū)副主席趙青第一時(shí)間趕赴事故現(xiàn)場(chǎng),指揮事故應(yīng)急救援,到醫(yī)院看望受傷人員,要求烏魯木齊石化公司妥善做好事故善后處置工作。自治區(qū)安全監(jiān)管局局長(zhǎng)盛少琨帶領(lǐng)有關(guān)處室人員趕赴事故現(xiàn)場(chǎng),督促烏魯木齊石化公司做好現(xiàn)場(chǎng)處置,防止發(fā)生衍生事故。烏魯木齊市及米東區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)趕赴事故現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)救援,做好傷員救治,將2名重傷人員分別送往自治區(qū)人民醫(yī)院和新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院救治,14名輕傷人員送往烏魯木齊石化醫(yī)院救治。
 

防范措施:

針對(duì)這起事故中烏魯木齊石化公司暴露出來的突出問題,為深刻吸取事故教訓(xùn),有效防范類似事故重復(fù)發(fā)生,提出以下措施建議:
(一)烏魯木齊市人民政府及其有關(guān)部門要認(rèn)真深刻吸取中石油烏魯木齊石化公司“11·30”事故教訓(xùn),深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)工作的重要批示指示精神,牢固樹立安全發(fā)展理念,認(rèn)真依法履行安全監(jiān)管職責(zé),督促化工企業(yè)要嚴(yán)格安全管理,按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,開展危險(xiǎn)有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)程,確保各項(xiàng)安全防范措施落實(shí)到位,強(qiáng)化安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查工作,嚴(yán)厲打擊安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為,強(qiáng)化事故防控體系建設(shè),加大風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作力度,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位各項(xiàng)活動(dòng)安全、規(guī)范和有序。
(二)烏魯木齊石化公司要深刻反思近年來連續(xù)發(fā)生的事故教訓(xùn),認(rèn)真分析公司安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié),嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系,切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,把安全生產(chǎn)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際結(jié)合起來,強(qiáng)化安全生產(chǎn)防控體系建設(shè),加強(qiáng)隱患排查治理,提升安全生產(chǎn)保障能力,加強(qiáng)從業(yè)人員培訓(xùn)教育,提高從業(yè)人員安全技能,保證公司安全生產(chǎn)管理水平不退步。
(三)烏魯木齊石化公司要堅(jiān)持問題導(dǎo)向,進(jìn)一步評(píng)估工藝運(yùn)行與檢維修作業(yè)的操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況,做好問題整改,優(yōu)化作業(yè)流程,做到標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),安全確認(rèn)無遺漏;強(qiáng)化《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》(GB30871-2014)的執(zhí)行,規(guī)范特殊作業(yè)安全許可程序,嚴(yán)格作業(yè)票的會(huì)簽、審批和管理,明確特殊作業(yè)許可證簽發(fā)人、監(jiān)護(hù)人員、許可證簽發(fā)人的職責(zé)、范圍和要求,禁止出現(xiàn)個(gè)人違章指揮、違規(guī)操作的行為;加強(qiáng)操作人員安全管理,增強(qiáng)履職盡責(zé)的自覺性,打通安全管理的“最后一公里”,嚴(yán)禁違規(guī)簡(jiǎn)化和減少操作;進(jìn)一步優(yōu)化技術(shù)方案審查方式,明確不同層級(jí)審查內(nèi)容和重點(diǎn),將技術(shù)方案與檢維修作業(yè)等相關(guān)工作緊密結(jié)合,充分考慮安全風(fēng)險(xiǎn),做到銜接無縫隙和安全作業(yè)。
(四)烏魯木齊石化公司要切實(shí)加強(qiáng)承包商管理,建立合格的危險(xiǎn)化學(xué)品特殊作業(yè)施工隊(duì)伍名錄和檔案,嚴(yán)格承包商準(zhǔn)入制度,選擇具備相應(yīng)資質(zhì)、安全業(yè)績(jī)好的施工隊(duì)伍承擔(dān)檢維修、特殊作業(yè)等任務(wù),嚴(yán)禁以包代管。