大柳塔礦12311工作面DBT3*1000KW運(yùn)輸機(jī)斷雙鏈?zhǔn)鹿?/h1>
大柳塔礦12311工作面DBT3*1000KW運(yùn)輸機(jī)斷雙鏈事故
一、事故時間:2010年11月12日
二、事故地點:12311工作面
三、事故經(jīng)過:
11月12日零點班接班正常生產(chǎn),凌晨4:50煤機(jī)司機(jī)從70#支架處向機(jī)尾方向割煤。上層大塊巖石墜落在采煤機(jī)搖臂與煤幫空隙中,司機(jī)調(diào)整搖臂高度,使得大塊巖石通過運(yùn)輸機(jī)??礄C(jī)頭崗位工發(fā)現(xiàn)17#架前溜槽內(nèi)堵大塊,隨即閉鎖運(yùn)輸機(jī),并通知工作面幫助處理。拉溜槽讓大塊通過,并要求控制臺開運(yùn)輸機(jī),運(yùn)輸機(jī)啟動后溜槽內(nèi)大塊緩慢移動到6#支架處停滯不前。煤機(jī)司機(jī)隨即閉鎖運(yùn)輸機(jī),將機(jī)頭拉回,跟班隊長通知控制臺再次開運(yùn)輸機(jī),運(yùn)輸機(jī)啟動后班長異響并停機(jī)閉鎖,查找故障點。檢查發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸機(jī)鏈子在機(jī)頭鏈輪處斷一平環(huán),立即處理,6:30打開機(jī)頭觀察口,發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸機(jī)底鏈有饋鏈現(xiàn)象,判斷為運(yùn)輸機(jī)斷雙鏈,組織處理,23:30恢復(fù)正常生產(chǎn),累計影響18小時40分鐘。
四、原因分析:
1、12311綜采面113架—128架11月10日出現(xiàn)0.2—1.5米厚的構(gòu)造,綜采二隊過構(gòu)造措施不完善,是導(dǎo)致這起事故發(fā)生的直接原因;
2、跟班副隊長組織處理大塊矸石不當(dāng),是事故發(fā)生的主要原因。
3、現(xiàn)場人員操作作業(yè)不規(guī)范,煤機(jī)司機(jī)發(fā)現(xiàn)堵大塊未放慢速度或停止割煤,處理大塊造成工作面大量堆煤是造成這起事故的主要原因。
4、運(yùn)輸機(jī)在8#支架處底鏈斷雙鏈,需要用引鏈帶動底鏈清理溜槽內(nèi)堆積的大量煤塊,處理難度大是造成本次事故處理時間長的主要原因;
5、零點班發(fā)現(xiàn)馬蒂爾滾筒軸承高溫(100度左右),綜采二隊利用處理斷鏈時間進(jìn)行更換馬蒂爾滾筒,檢修力量有限,礦方未能及時調(diào)遣其他綜采隊檢修人員協(xié)同處理,是造成本次事故處理時間較長的又一原因。
五、預(yù)防措施:
1、要求各礦井當(dāng)工作面遇到斷層或過構(gòu)造時應(yīng)制定可行、有效的安全技術(shù)措施,并嚴(yán)格執(zhí)行。
2、各礦井要制定現(xiàn)場處理機(jī)電事故的相關(guān)預(yù)案,并嚴(yán)格執(zhí)行。
3、要求各礦井發(fā)現(xiàn)影響設(shè)備安全運(yùn)行的隱患時,應(yīng)立即停機(jī)處理,避免事故擴(kuò)大。
4、礦井再次發(fā)生機(jī)電事故時,跟班隊長要及時匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并現(xiàn)場積極組織搶修,縮短故障影響時間。
5、各礦井當(dāng)一個綜采工作面同時出現(xiàn)兩個或兩個以上故障點,且排除故障難度較大時,礦機(jī)電領(lǐng)導(dǎo)必須及時有效地調(diào)遣檢修力量完成現(xiàn)場的搶修工作。
大柳塔礦12311工作面DBT3*1000KW運(yùn)輸機(jī)斷雙鏈事故
一、事故時間:2010年11月12日
二、事故地點:12311工作面
三、事故經(jīng)過:
11月12日零點班接班正常生產(chǎn),凌晨4:50煤機(jī)司機(jī)從70#支架處向機(jī)尾方向割煤。上層大塊巖石墜落在采煤機(jī)搖臂與煤幫空隙中,司機(jī)調(diào)整搖臂高度,使得大塊巖石通過運(yùn)輸機(jī)??礄C(jī)頭崗位工發(fā)現(xiàn)17#架前溜槽內(nèi)堵大塊,隨即閉鎖運(yùn)輸機(jī),并通知工作面幫助處理。拉溜槽讓大塊通過,并要求控制臺開運(yùn)輸機(jī),運(yùn)輸機(jī)啟動后溜槽內(nèi)大塊緩慢移動到6#支架處停滯不前。煤機(jī)司機(jī)隨即閉鎖運(yùn)輸機(jī),將機(jī)頭拉回,跟班隊長通知控制臺再次開運(yùn)輸機(jī),運(yùn)輸機(jī)啟動后班長異響并停機(jī)閉鎖,查找故障點。檢查發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸機(jī)鏈子在機(jī)頭鏈輪處斷一平環(huán),立即處理,6:30打開機(jī)頭觀察口,發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸機(jī)底鏈有饋鏈現(xiàn)象,判斷為運(yùn)輸機(jī)斷雙鏈,組織處理,23:30恢復(fù)正常生產(chǎn),累計影響18小時40分鐘。
四、原因分析:
1、12311綜采面113架—128架11月10日出現(xiàn)0.2—1.5米厚的構(gòu)造,綜采二隊過構(gòu)造措施不完善,是導(dǎo)致這起事故發(fā)生的直接原因;
2、跟班副隊長組織處理大塊矸石不當(dāng),是事故發(fā)生的主要原因。
3、現(xiàn)場人員操作作業(yè)不規(guī)范,煤機(jī)司機(jī)發(fā)現(xiàn)堵大塊未放慢速度或停止割煤,處理大塊造成工作面大量堆煤是造成這起事故的主要原因。
4、運(yùn)輸機(jī)在8#支架處底鏈斷雙鏈,需要用引鏈帶動底鏈清理溜槽內(nèi)堆積的大量煤塊,處理難度大是造成本次事故處理時間長的主要原因;
5、零點班發(fā)現(xiàn)馬蒂爾滾筒軸承高溫(100度左右),綜采二隊利用處理斷鏈時間進(jìn)行更換馬蒂爾滾筒,檢修力量有限,礦方未能及時調(diào)遣其他綜采隊檢修人員協(xié)同處理,是造成本次事故處理時間較長的又一原因。
五、預(yù)防措施:
1、要求各礦井當(dāng)工作面遇到斷層或過構(gòu)造時應(yīng)制定可行、有效的安全技術(shù)措施,并嚴(yán)格執(zhí)行。
2、各礦井要制定現(xiàn)場處理機(jī)電事故的相關(guān)預(yù)案,并嚴(yán)格執(zhí)行。
3、要求各礦井發(fā)現(xiàn)影響設(shè)備安全運(yùn)行的隱患時,應(yīng)立即停機(jī)處理,避免事故擴(kuò)大。
4、礦井再次發(fā)生機(jī)電事故時,跟班隊長要及時匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并現(xiàn)場積極組織搶修,縮短故障影響時間。
5、各礦井當(dāng)一個綜采工作面同時出現(xiàn)兩個或兩個以上故障點,且排除故障難度較大時,礦機(jī)電領(lǐng)導(dǎo)必須及時有效地調(diào)遣檢修力量完成現(xiàn)場的搶修工作。