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某廠機組突然甩負荷,引起鍋爐MFT、機組跳閘

一、事故經過
某廠2008年6月5日4點26分#1機組突然甩負荷,引起#1爐MFT、#1機組跳閘。事情經過:6月5日4:26 #1機AGC投入,負荷230MW,閥門控制方式為單閥控制。機組負荷突然由230MW快速下降至180MW,總煤量由126T快速上升至155T,主汽壓力由16.6MPa快速上升至17.5MPa,立即解除機組協(xié)調,增加#1機組負荷,減煤量至135T,同時#1機高低旁動作。給水在自動方式調整時水位變化大,速解除給水自動進行手動調整,調整過程中A、B汽泵最小流量閥隨給水流量變化頻繁參與調整。水位降至-140mm時令速投入B層油槍,緊急停E磨,啟動電泵。4:29#1爐汽包水位低低MFT,#1機組跳閘,發(fā)電機逆功率動作,啟動潤滑油泵,B、C頂軸油泵,高壓備用密封油泵。DCS畫面#3高調閥反饋100%,就地檢查#3高調閥在關位,#3高調閥連桿焊口處有裂紋。5:30焊補#3高調閥連桿焊口處裂紋。6:10#1機掛閘。6:42#1機并網。因甩負荷#1爐水位低MFT。
二、事故原因及暴露問題
1、事故原因
6月5日上午公司開事故分析會,通過事故追憶曲線顯示#1機組主汽門、調門閥位指令與反饋正常,公司相關人員及工程院熱工組參加做#1機組#1—4高調門全行程試驗正常。6月5日下午公司再次開事故分析會,公司相關人員及工程院等人參加,進行了分析。并對#1機組#3高調門全行程試驗:基本認為運行中的一個調門突然關閉,機組負荷突降57MW與總煤量突然上升29T是此次事故的誘因。
#1機組兩臺汽泵最小流量閥為兩位式,單臺汽泵最小流量閥全開及全關對給水流量有160T/H的影響,對運行人員汽包水位調節(jié)造成困難,尤其是機組負荷在110MW—200MW時,最小流量閥全開、全關對給水流量影響大。
運行監(jiān)盤人員對機組負荷突降、煤量突升的事故預想不夠,采取的措施不力。在機組負荷突降與煤量突增的事故情況下,運行人員協(xié)調配合上存在一定的調整不當,機組總煤量未能降低至負荷對應下的煤量,使主汽壓力上升幅度過大,致使高低旁動作全開后無法短時間回關并進行相應的配合。
當壓力突升,汽包出現虛假水位時,運行人員對其發(fā)展變化趨勢判斷出現失誤,對機組兩臺汽泵最小流量閥為兩位式,機組高汽壓情況下汽包上水本身就困難的情況考慮不夠,給水調整幅度不夠,造成鍋爐水位低低致使MFT保護動作,#1機組跳閘。
2、存在問題
1、#3高調閥連桿定位銷斷,閥芯有滑脫及角度變化的可能,#3高調閥連桿焊口處有裂紋及上次焊接時對位有偏差,使連桿長度增加,影響機械零位。
2、潤滑油脂中有雜質,調門伺服閥有突然堵塞的可能,定期清洗。
3、給水泵最小流量閥調節(jié)功能取消,只能全開全關,影響水位調節(jié),尤其在低負荷下。
4、控制邏輯設計不完善:調門因油壓波動或機械故障關閉,負荷突降57MW,而鍋爐總煤量依照設計邏輯增加了29T,使鍋爐汽壓大幅升高。
5、經分析會專家建議,待#1機組有停機機會時對#3高調門進行解體檢查。
三、事故防范和整改措施
1、建議更換#3高調門。對調門機械回路及油系統(tǒng)進行檢查,排除連桿定位銷斷裂缺陷,防范其他調門出現連桿定位銷斷裂故障。加強濾油工作
2、在兩臺機組上增加一個調門突然關閉,煤量減小的控制邏輯。
3、盡早恢復雙機給水泵最小流量閥的調節(jié)功能。
4、加強運行安全管理,加強人員培訓,增強事故應變能力。
5、在本次機組突然甩負荷原因未查明之前,運行部下發(fā)“甩負荷事故時的處理技術措施”。加強運行人員技術培訓,積極進行事故預想和事故演習,提高整體事故處理能力。

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