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燃機燃料供應(yīng)壓力低保護(hù)動作停機

一、事件經(jīng)過
2007年8月16日16時,#1燃機負(fù)荷300MW,16時40分天然氣供氣壓力3.72MPa,燃機單元長通知天然氣調(diào)壓站值班工準(zhǔn)備啟動壓縮機(按規(guī)定3.7MPa啟動壓縮機)。17時,調(diào)壓站值班工投入后冷卻器,啟動壓縮機,壓縮機運行正常后,單元長派另外2名值班工協(xié)助調(diào)壓站值班工關(guān)閉旁路門。17時34分25秒#1機控制室“燃料氣功氣壓力低”報警,34分36秒“燃機燃料氣供應(yīng)壓力低跳閘”保護(hù)動作,#1燃機解列。
二、原因分析
檢查發(fā)現(xiàn)壓縮機調(diào)壓撬出口電動門2410關(guān)閉,造成#1燃機供氣壓力低,機組解列。
檢查操作記錄發(fā)現(xiàn),調(diào)壓站值班工在準(zhǔn)備檢查調(diào)壓撬壓力設(shè)定值時,在電腦操作畫面上誤開調(diào)壓撬相鄰設(shè)備調(diào)壓撬出口電動門2410的操作界面,此時應(yīng)點擊“退出”按鍵退出2410門的操作界面,但值班工直接點擊“關(guān)閉”按鍵,將壓縮機調(diào)壓撬出口電動門2410關(guān)閉(注:“打開”和“關(guān)閉”按鍵操作截門狀態(tài),“退出”鍵關(guān)閉操作界面);誤操作后,值班工未能及時發(fā)現(xiàn),沒有采取補救措施,致使燃機入口燃?xì)夤?yīng)量不足,“燃機燃料氣供應(yīng)壓力低跳閘”保護(hù)動作。故2410門關(guān)閉原因確認(rèn)為人員誤操作。
三、防范措施
1.要求運行人員熟悉系統(tǒng)設(shè)備,操作前認(rèn)真核實設(shè)備和操作步驟。
2.加強崗位培訓(xùn),重視輔助崗位的人員培訓(xùn)工作,提高全體運行人員的安全意識、技術(shù)水平。
3.完善操作規(guī)程和系統(tǒng)圖,規(guī)范壓縮機啟停操作票,規(guī)范操作步驟。舉一反三,各專工規(guī)范其它操作規(guī)程步驟。
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