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電廠#1機因負(fù)荷大幅波動造成超溫跳閘事件分析報告

1、事件經(jīng)過
1)1月8日,電廠計劃在9日安排本機燃燒LNG燃料,為此檢修利用機組停機時間進行了以下相關(guān)工作:
①機務(wù)專業(yè):復(fù)裝燃油清吹軟管及單向閥,檢查清理VA18-1,LNG噴嘴法蘭、螺絲檢查及緊固,#10~11、#11~12、#12~13聯(lián)焰管更換密封,噴嘴前排油三通漏油處理,#1機放散閥.速斷閥活動性試驗正常。
②熱控專業(yè):

?

序號
系統(tǒng)
???
檢查結(jié)果
1
氣體燃料系統(tǒng)
做速比閥行程試驗,嚴(yán)密性試驗
做控制閥行程試驗,嚴(yán)密性試驗
檢查MKV盤信號FPG2、FGUP顯示是否正確
20VG-1電磁閥傳動試驗
速比閥、控制閥靜態(tài)正常。速比閥嚴(yán)密性試驗三分鐘FPG2由-0.03為0.10bar,合格。控制閥嚴(yán)密性試驗三分鐘FPG2由20.09bar下降為20.03bar,合格。傳動正常。
2
氣體燃料前置站
檢查MKV盤信號L71GS2H、L71GS1H、L71GS12BHH、L71GS12AHH、L71GS13HH、L71GS2H、L71GS22BHH、、L71GS22AHH、L71GS23HH、GSD1、GSD2、FPG3、FTG、JRT1、JRT2、JRT3顯示是否正確。
做速斷閥和放散閥動作試驗。
前置站所有MARK V信號正常。其中FTG開機時為17度,低于報警值,強制L26GLX為1開機。速斷閥和放散閥動作試驗正常。速斷閥關(guān)為2.5秒,放散閥開為2秒。
3
霧化空氣系統(tǒng)
1.做霧化空氣旁路電磁閥傳動試驗。
20AA傳動試驗正常。
4
氣體燃料跳閘油系統(tǒng)
檢查MKV盤信號L63HG1L、L63HG2L、L63HG3L顯示是否正常。
做氣體燃料跳閘電磁閥傳動試驗。
開關(guān)反饋正常。
20FG傳動正常。
5
液體燃料清吹系統(tǒng)
檢查MKV盤信號L63PL21O顯示是否正確。
做電磁閥20PL試驗
開關(guān)狀態(tài)顯示正常。20PL傳動正常。控制氣源上針閥堵塞,清理后正常。
6
危險氣體檢測系統(tǒng)
1.做危險氣體檢測系統(tǒng)送電試驗
氣體燃料盤送電正常。輪機間通道全部抑制。
2)檢修相關(guān)工作結(jié)束,機組在LNG狀態(tài)下起機:
7:05時,#1機AUTO位,GAS模式發(fā)啟動令,A、B段燃氣檢漏程序通過,試驗正常;
7:16時,機組點火,齊著,TNH=12.21%,F(xiàn)PG2=1.81bar;
7:27時,機組空載滿速,FPG2=18.47bar;
7:28時,機組并網(wǎng),預(yù)選25MW運行時負(fù)荷在18~30MW之間波動,F(xiàn)PG2在17.8~18.8bar波動,F(xiàn)PG1壓力穩(wěn)定在22.8bar左右;
8:43時,請示總工同意后,機組逐漸帶至BASE LOAD,DWATT在89~116MW波動,F(xiàn)SR2在48~60%波動,F(xiàn)PG2在18.06~19.04bar波動,液壓油壓98bar穩(wěn)定;
8:43:40時,機組發(fā)出“超溫跳閘”,機組遮斷,查最高排煙溫度567℃,機組正常惰走至盤車投入后,轉(zhuǎn)CRANK方式冷拖。
3)機組跳閘后,為了保證機組能盡快恢復(fù)并網(wǎng)運行,決定進行氣轉(zhuǎn)油相關(guān)切換操作,機組改為燃燒燃油狀態(tài)進行起機:
9:30時,#1機選輕油模式,發(fā)啟動令;
9:39:14時,點火CD(1")AB,TNH=12.26%;
9:50:23時,#1機并網(wǎng)。
10:22時,#1根據(jù)排煙黑度逐漸帶至BASE LOAD,F(xiàn)SR=66.85%,DWATT=97MW,TTXM=539,TTXSP1=34.1,F(xiàn)AL=-1.9%,霧化空氣壓力18.8bar,液壓油壓力98bar。
13:07時,接令切重油到位,整個燃油狀態(tài)下啟動過程無異常。
2、原因分析
1)從負(fù)荷波動情況來看,初步懷疑MARKV伺服系統(tǒng)故障,造成控制閥,速比閥調(diào)節(jié)不穩(wěn)定所致。
2)在燒氣前已經(jīng)對控制閥和速比閥的做了靜態(tài)檢查,檢查結(jié)果見上述文中表格,從數(shù)據(jù)分析是滿足靜態(tài)行程試驗的要求的。
3)控制閥或速比閥在LNG工作壓力下出現(xiàn)部分卡澀。
4)1月9日停機后,再次對控制閥和速比閥的做了靜態(tài)試驗,根據(jù)試驗數(shù)據(jù)看出,控制閥和速比閥在靜態(tài)狀態(tài)試驗是正常的,其本次的控制閥不穩(wěn)應(yīng)是動態(tài)瞬間的,這有待于下次燃燒LNG時再進一步驗證。
3、防范措施
1)加強對控制.速比閥的伺服閥的定檢和試驗,規(guī)定在機組燒油期間,熱控分部每間隔10天利用機組停機時間進行速比閥和控制閥的活動性試驗,應(yīng)反復(fù)多次開關(guān),并應(yīng)在多個行程位(0、25%、50%、75%、100%)停留;反之,在機組燃燒LNG時,對燃油系統(tǒng)旁通閥亦做上述工作。
2)機組燒油時間超過1個月,改換燃燒LNG時,則將燃氣系統(tǒng)的伺服閥更換為新備件(或新沖洗件),反之燃油系統(tǒng)期間。
3)在更換燃油伺服閥或速比閥伺服閥,控制閥伺服閥后應(yīng)對液壓油系統(tǒng)進行充分排氣(可利用拆解管接頭方式排氣)。
4)控制系統(tǒng)的液壓油濾網(wǎng)應(yīng)嚴(yán)格檢查,發(fā)現(xiàn)臟污及時更換。
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