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電廠#4機主油泵聯(lián)軸器損壞引起超速跳機事件分析報告

1、事件過程
1)7月5日20:08時,#4機運行中DCS突然發(fā)汽機保護停機信號。檢查DCS中#4發(fā)電機出口開關(guān)1104跳開、滅磁開關(guān)跳開、高低壓主汽門、調(diào)門關(guān)閉、低加抽汽逆止閥關(guān)閉,高低壓旁路保護快開。
2)查看#4機TSI畫面汽機轉(zhuǎn)速為零,就地檢查機頭表轉(zhuǎn)速也為零,主汽門、調(diào)門關(guān)閉,大軸惰走正常;檢查交流油泵、直流油泵均已啟動,且在手動位,滑油壓力正常0.138Mpa;全面檢查鍋爐、汽機其它系統(tǒng)運行正常。
3)檢查ETS畫面有如下報警:滑油壓力低;DEH停機;遙控3(#4機電氣故障);遙控5(AST油壓低);但上述四個遮斷指示都不閃爍。
4)檢查發(fā)變組保護柜:主汽門關(guān)閉燈亮;滅磁開關(guān)聯(lián)跳燈亮。
5)檢查ETS保護柜:ETS卡件超速跳機2燈亮(經(jīng)試驗為DEH超速停機信號來);保護柜內(nèi)轉(zhuǎn)速表顯示0轉(zhuǎn);TSI卡件無異常報警。
6)查看歷史報警記錄:
20:08:55.803?SPEED2 FAIT??ALARM???? ?DEH 2測速探頭故障;
20:08:55.805?SPEED3 FAIT??ALARM??? ??DEH 3測速探頭故障;
20:08:55.805?SPEED FAIT ???ALARM?? ???DEH 測速探頭故障;
20:08:56.000?SOE9511?? ????NOYES??? ETS 跳機;
20:08:56.000?SOE9502?? ????NOYES??? 汽機超速;
20:08:56.073?TRIPSPEED???HI?ALARM ??跳機轉(zhuǎn)速;
20:08:56.263?PS9614?????? ?ALARM????? 滑油母管壓力低;
20:08:56.264?PS9615?????? ?ALARM????? 滑油母管壓力低;
20:08:56.338?SOE9202???? ??ALARM????? 汽機主汽門關(guān)閉;
20:08:56.339?SOE9601???? ??ALARM????? 汽機潤滑油壓低;
20:08:56.511?CSN9603_ZR???ALARM?? ???交流油泵啟動;
20:08:56.586?4BH-13????? ??ALARM????? 4汽機保護(全停);
20:08:56.838?4BH-17????? ??ALARM????? 4滅磁開關(guān)聯(lián)跳(全停)。
7)跳機后對機組系統(tǒng)進行全面檢查與恢復(fù):檢查滑油壓力曲線,跳機時由0.13Mpa降至0.09Mpa后升至0.128Mpa,由于交直流油泵均啟動運行,經(jīng)全面檢查滑油系統(tǒng)無異常后,停止直流油泵運行;關(guān)閉#3爐煙氣擋板,#3機單循環(huán)運行,逐漸收高低壓旁路,#4汽機破壞真空;為防止#3爐煙氣擋板不嚴漏煙氣,調(diào)整好汽包及除氧器水位,維持#3爐高低壓及除氧循環(huán)泵運行。
8)20:30時,DCS兩個轉(zhuǎn)速表指示及機頭轉(zhuǎn)速表指示瞬間恢復(fù),DEH/DCS/機頭轉(zhuǎn)速分別為115/150/90轉(zhuǎn),很快又全部到零。20:47時,汽機惰走到零,手動投入盤車,機頭、ETS柜轉(zhuǎn)速表及DCS中TSI轉(zhuǎn)速又指示正常。
9)22:45時,檢修打開#4機前箱端蓋,檢查測速齒輪盤正常,23:40時發(fā)現(xiàn)測速齒輪盤不轉(zhuǎn)動,此時#4機正在盤車中,大軸轉(zhuǎn)動正常,分析認為主油泵聯(lián)軸器有問題,維持循環(huán)水泵運行加強缸體冷卻,準備停盤車檢查。
10)7月6日10:00時,打開#4機凝汽器汽側(cè)人孔門。15:30時,打開#4機大氣薄膜,并通入少量壓縮空氣進行冷卻,此時高壓內(nèi)缸上下缸溫度365/350、高壓外缸上下缸溫度358/325℃。19:00時,開大壓縮空氣量加強冷卻,此時高壓內(nèi)缸上下缸溫度346/331、高壓外缸上下缸溫度3340/3306℃。
11)7月7日13:45時,高壓內(nèi)缸上下缸溫度154/136、高壓外缸上下缸溫度195/155;汽機改為間斷盤車,檢修開始處理主油泵聯(lián)軸器,經(jīng)拆下前箱上半與及主油泵外殼上半,拆除聯(lián)軸器與及吊出主油泵轉(zhuǎn)子。發(fā)現(xiàn)主油泵齒型聯(lián)軸器嚴重磨損,尤其是泵側(cè)齒圈和套筒,輪齒嚙合部分齒型基本已經(jīng)磨平。磨損痕跡有明顯的銹跡,顯示磨損為一個長期的過程,并且滑油供應(yīng)不足。經(jīng)對聯(lián)軸器中心進行復(fù)查后,發(fā)現(xiàn)泵軸相對大軸轉(zhuǎn)子高0.50mm(超標(biāo)),主泵偏右0.03mm(在正常范圍內(nèi)),張口<0.06mm(正常)。
12)23:00時,主油泵新聯(lián)軸器安裝完畢??紤]到對聯(lián)軸器大幅度的重新調(diào)整,工作量很大,而#4汽機年底計劃大修,中心暫時未做調(diào)整。
2、原因分析
1)本次跳機原因為主油泵齒型聯(lián)軸器齒輪嚴重磨損,使得大軸無法帶動主油泵及安裝在主油泵轉(zhuǎn)軸末端的測速齒輪,測速裝置無法測得汽機真實轉(zhuǎn)速,保護裝置判斷測速探頭故障,超速保護動作跳機。
2)分析聯(lián)軸器磨損原因主要有兩點。
其一為設(shè)計考慮不周,未能給聯(lián)軸器提供良好潤滑;
其二為主油泵聯(lián)軸器中心不良(安裝不良或運行中發(fā)生偏移),引起齒輪單側(cè)受力所致。
3、防范措施
1)電廠汽機主油泵聯(lián)軸器損壞已發(fā)生過兩次,檢修部將該類齒型聯(lián)軸器的檢查列入定期檢查項目,利用大、小修時間進行齒輪磨損、中心復(fù)測等檢查。本年底檢修需對哈爾濱汽輪機廠產(chǎn)品(#4、#9、#11機齒型聯(lián)軸器)全部檢查,并加裝專供聯(lián)軸器的潤滑油噴油管(提前制訂改造方案)。
2)ETS畫面首遮斷指示燈不正常(不閃爍),熱控分部查原因解決。
3)運行部收集#2、#4、#11機DCS組態(tài)圖,并組織對相關(guān)人員的專項培訓(xùn)與考核(熱控部協(xié)助資料的提供與培訓(xùn))。
4)熱控分部進行DCS系統(tǒng)報警文本的全面清點與整理、并向運行部提交報警文本清單并配以相應(yīng)的中文說明。
5)運、檢兩部研究制訂事故情況下的汽機缸體冷卻方案。