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氣化分廠“11?4”821#初焦油分離器F04A 罐火警事故

一、事件經(jīng)過:
??????? 2015 年10 月18 日,821F04A 投用前試轉(zhuǎn),攪拌器震動大,懷疑設(shè)備內(nèi)溫度低焦油塵凝固,通底部直通蒸汽加熱設(shè)備內(nèi)部。10 月19 日,氣化分廠工藝、設(shè)備人員共同對821F04A 攪拌器進行試轉(zhuǎn),攪拌器仍然振動大,決定對821F04A 進行隔離檢修。
??????? 10 月19 日,對設(shè)備進出介質(zhì)管線閥門進行關(guān)閉隔離完畢。10 月19 日至10 月25 日,進行設(shè)備排放,同時對設(shè)備內(nèi)進行蒸汽加熱蒸煮。10 月25 日聯(lián)系含塵焦油車對821F04A 進行排放,排放含塵焦油約13 噸。
??????? 10 月26 日液位排低降至錐體最下部低點倒淋以下,開始對821F04A 進行盲板倒換。10 月26 日、27 日設(shè)備人員對設(shè)備15 塊盲板及堵板進行倒盲加裝。10 月28 日對盲板倒換情況進行確認無誤。11 月2 日,設(shè)備人員拆開側(cè)面人孔,檢查內(nèi)部情況,發(fā)現(xiàn)錐底殘留物多,繼續(xù)對設(shè)備進行排放。11 月3 日設(shè)備錐底基本排凈,剩余物無法通過底部管道排出,準備拆下錐底將殘留物排至地面。同時停用設(shè)備錐體伴熱將底部伴熱管線隔離后拆開疏水閥法蘭進行排凈、防凍。11 月4 日上午,保溫人員進入設(shè)備內(nèi)鋪設(shè)檢修用腳手架,
??????? 下午,用塑料布及沙土將地面和管線保護好后,拆除設(shè)備下錐底進行排放。
??????? 11 月4 日16 時5 分,煤氣水821F04A 錐底已拆除,當班副班長于歡指定煤氣水821 系列工藝巡檢李東李東對821F04A 檢修作業(yè)進行監(jiān)護,作業(yè)內(nèi)容為入罐檢查。17:00 在取樣點821F04A 側(cè)面人孔分析合格,點檢員郝建輝與一名檢修人員兩人進入設(shè)備部進行檢查,后撤出。17:40 檢修人員計劃再次進入設(shè)備內(nèi)對設(shè)備頂部進行檢查,取樣點為設(shè)備頂部小人孔處分析不合格,為了加強通風(fēng)置換18:10 設(shè)備頂部大蓋打開,
??????? 各人孔加裝人孔鎖帶,檢修及工藝人員全部撤離現(xiàn)場,821F04A 進行自然通風(fēng)置換。
??????? 19:32 現(xiàn)場巡檢人員李東與副班長于歡處理821P08A/R 不打液問題,此時現(xiàn)場無異?,F(xiàn)象。19:50 于歡返回現(xiàn)場控制室,取完東西后去往821 現(xiàn)場。19:50-20:10 期間李東在821 泵房繼續(xù)處理P08A/R 不打液問題,對兩臺泵進行灌泵,確認兩臺泵出口和入口閥門位置。20:03 中控人員孟嬌填寫報表時發(fā)現(xiàn)821F04A溫度上漲過快,查看儀表趨勢,發(fā)現(xiàn)從20:01 分開始821F04A 的溫度快速上漲,同時巡檢人員李東告中控現(xiàn)場異味較大,詢問中控是否因B04 溫度高造成呼吸氣系統(tǒng)超壓。20:04 中控人員孟嬌通知副班長于歡821F04A 溫度持續(xù)快速上漲,于歡從812W09 處也發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有較大煙霧,隨即尋找煙霧來源,發(fā)現(xiàn)821F04A頂部有濃煙冒出,并帶火星。20:13 于歡向當班班長王偉匯報并啟動分廠火災(zāi)爆炸現(xiàn)場處置方案的三級響應(yīng),隨后通知分廠值班領(lǐng)導(dǎo)、分廠領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)度和消防隊。20:20 公司領(lǐng)導(dǎo)及分廠各位領(lǐng)導(dǎo)到場,組織消防隊場進行撲救,直至火源被完全消除。
??????? 23:30 設(shè)備人員將側(cè)人孔及錐底小錐體復(fù)位,頂部大人孔蓋上,小人孔留一定開度,現(xiàn)場處置完畢,
??????? 工藝巡檢人員在F04A 入口管線倒淋處接氮氣對設(shè)備進行降溫保護。11 月5 日0 時,再接一根氮氣至設(shè)備底安全第一,預(yù)防為主,綜合治理部,同時對周邊設(shè)備盤梯進行封堵,用安全帶設(shè)置隔離區(qū)域。11 月5 日0:30 向設(shè)備內(nèi)通氮氣,現(xiàn)場當班人員加強巡檢。
??????? 二、原因分析:
??????? 初焦油分離器F04A 長期處于含硫工作環(huán)境,煤氣水中硫化物與設(shè)備材質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),在設(shè)備內(nèi)部表面形成硫化亞鐵,當拆除初焦油分離器底部錐體和頂部大人孔,加速硫化亞鐵的氧化,在罐內(nèi)含氧量較低的部位,部分硫化亞鐵被不完全氧化,生成單晶硫(燃點較低)摻雜在硫化亞鐵中,促進硫化亞鐵氧化,釋放更多熱量,溫度迅速上升,引起設(shè)備內(nèi)壁和底部殘存的焦油渣自燃火警。
??????? 三、防范措施:
??????? (一)完善設(shè)備檢修前的隔離、排放、置換、水煮方案,做到安全檢修、清潔檢修以及檢修過程中的安全管控。
??????? (二)嚴格執(zhí)行“三講一落實”,特別是增強硫化亞鐵的風(fēng)險分析和辨識能力,制定有針對性防范措施。
??????? (三)嚴格遵守工藝紀律,認真巡檢、精心操作,發(fā)現(xiàn)異常及時處理、匯報。
??????? (四)設(shè)備檢修現(xiàn)場應(yīng)急、安全設(shè)施的完好備用,以便應(yīng)急狀態(tài)第一時間得到現(xiàn)場處置。
??????? (五)檢查焦油分離器F04A 內(nèi)部防腐涂層是否遭到破壞,防止腐蝕物與金屬層接觸。
??????? (六)公司消防大隊應(yīng)針對此次事故救援暴露的問題重點組織學(xué)習(xí),演練,提高針對不同建筑、設(shè)備、裝置、危險物質(zhì)的滅火處置技能。
??????? (七)深刻汲取事故教訓(xùn),舉一反三,警鐘長鳴,公司各分廠立即組織對本工段生產(chǎn)、儲存化學(xué)危險品進行分析,提高員工防范意識和技能,特別是涉及(硫化亞鐵)的分廠,應(yīng)重點管控,制定相應(yīng)措施,需要補充運行、檢修規(guī)程的應(yīng)及時完成并組織學(xué)習(xí)落實。
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