補(bǔ)連塔煤礦12404綜采面頂板漏冒事故
一、工程概況
開采條件
12404工作面為補(bǔ)連塔煤礦1-2煤四盤區(qū)第四個(gè)開采工作面,工作面長(zhǎng)度311m,沿煤層走向推進(jìn),推進(jìn)長(zhǎng)度3622m。頂板冒落區(qū)域上覆基巖厚度220m,松散層厚度15m。
工作面老頂以粉砂巖、砂質(zhì)泥巖為主。直接頂以泥巖、細(xì)粉砂巖為主,泥質(zhì)膠結(jié),波狀層理與小型斜層理發(fā)育,局部存在煤巖互層。
表1? 煤層頂?shù)装逄卣鞅?br>
頂、底板名稱 巖石名稱 厚度/m 巖? 性? 特? 征
老? 頂 粉砂巖、砂質(zhì)泥巖 9.94~28.65m 主要成分為石英和長(zhǎng)石;次棱角狀,分選較好,泥質(zhì)膠結(jié),水平層理發(fā)育。
直接頂 粉砂巖、細(xì)沙巖 0~9.69m 灰色、灰白色,泥質(zhì)膠結(jié),分選較好,波狀層理與小型斜層理發(fā)育,偶發(fā)育小型斜層理
偽? 頂 泥巖、炭質(zhì)泥巖 0~1.02m 灰色、灰黑色,含炭質(zhì)。
主要設(shè)備配套
工作面選用EKF公司制造SL1000型采煤機(jī),JOY公司制造的SDAFC3×1000kW型刮板輸送機(jī),JOY400KW破碎機(jī)和JOY400KW轉(zhuǎn)載機(jī)。工作面支架為鄭煤生產(chǎn)的ZY11000/25/50液壓支架。
二、事故經(jīng)過及造成的損失
事故經(jīng)過
2010年7月23日早班10時(shí),12404綜采工作面推進(jìn)3194m,此區(qū)域上覆基巖厚度220m,埋深235m。煤機(jī)割至機(jī)尾時(shí)150~172#架頂板出現(xiàn)垮落,13時(shí)工作面刮板機(jī)斷鏈,15:40分處理完畢。23日中班接班開機(jī)生產(chǎn)時(shí),跟班隊(duì)長(zhǎng)王某發(fā)現(xiàn)機(jī)尾頂板極為破碎,決定先在機(jī)尾連續(xù)加刀,以便接住頂板。第一次進(jìn)機(jī)尾拉架時(shí)頂板又出現(xiàn)了垮落;第二次進(jìn)機(jī)尾時(shí),再次發(fā)生了大面積垮落,冒落高度1.5~2.2m左右,梁端距1.3~2.0m左右(伸縮梁伸出后)。王某當(dāng)即匯報(bào)調(diào)度室、隊(duì)長(zhǎng)及礦領(lǐng)導(dǎo),要求采取措施處理。由于頂板冒落范圍大且?guī)r層穩(wěn)定性差,為了防止漏頂區(qū)進(jìn)一步擴(kuò)大,經(jīng)礦研究決定立即組織高分子材料及相關(guān)設(shè)備。24日夜班00:00時(shí)開始對(duì)頂板漏冒區(qū)采取打錨索及注射馬麗散方式加強(qiáng)支護(hù),至24日18:40分頂板及煤幫加固完畢。
7月24日19時(shí)工作面開機(jī)生產(chǎn),在機(jī)頭段割煤準(zhǔn)備把工作面調(diào)直后接住頂板。但至23時(shí)割煤兩刀時(shí)發(fā)現(xiàn)煤機(jī)左搖臂故障,隨即組織人員檢查,25日00:30分匯報(bào)設(shè)備管理中心及總調(diào)度室需要更換搖臂。停機(jī)后工作面壓力持續(xù)增大,片幫冒頂再次加重,架型變差。
7月24日0:00開始處理冒頂,7月27日0:50開始恢復(fù)生產(chǎn),總計(jì)影響生產(chǎn)時(shí)間3天零50分鐘。
造成的損失
1、該事故直接造成工作面停產(chǎn)大約3天,直接影響產(chǎn)量7.5萬噸。
2、該事故耗費(fèi)人力物力,注高分子材料800桶,約花費(fèi)60萬元。
三、事故原因分析
經(jīng)分析,造成工作面機(jī)尾冒頂事故的主要原因有:
12404工作面基巖厚度約220m,松散層厚度約15m,直接頂為泥巖層理極為發(fā)育,局部膠結(jié),不穩(wěn)定,存在煤巖互層,回采過程中頂板極難控制,周期來壓時(shí)顯現(xiàn)明顯,是造成冒頂事故發(fā)生的主要原因。
12404工作面支架狀態(tài)差,支架油缸、結(jié)構(gòu)件、液管損壞量較大,且配件到貨不及時(shí),導(dǎo)致支架存在問題較多,支護(hù)阻力達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。
(三)工作面回采開始,一直片幫,周期來壓期間,片幫更加明顯,并有漏矸現(xiàn)象,由此可見,支架設(shè)計(jì)支護(hù)強(qiáng)度存在不足。
(四)12404回順頂煤厚,最厚處達(dá)1.8m,回順過渡段受二次采動(dòng)影響,頂煤留設(shè)難度大,易冒落,造成采高較大,支架接頂不嚴(yán)。
(五)停機(jī)處理采煤機(jī)左搖臂故障,時(shí)間長(zhǎng)達(dá)48小時(shí),造成工作面冒頂范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。
(六)煤機(jī)司機(jī)與支架工配合不當(dāng),割煤速度快,拉架滯后,造成局部空頂漏矸、冒頂。
四、采取的防治措施及取得的效果
錨索支護(hù)
23日中班,組織人員在130~178#架采用規(guī)格Φ15.24×6.5m錨索進(jìn)行支護(hù)。
錨索垂直頂板在兩支架之間及梁端處施工,冒落高度較大處則在煤巖分界面以30°角傾斜向頂板內(nèi)施工,其中機(jī)尾172~178#架共計(jì)施工5套,中部冒落區(qū)152-171#支架由于冒落高度及梁端距大,存在較大施工風(fēng)險(xiǎn),故未施工錨索,132-152#支架共施工錨索17套。
24日中班搖臂故障,對(duì)冒頂及煤機(jī)停放區(qū)域頂板加固,累計(jì)施工錨索69套。 132~135#架施工3套,118~126#架施工9套, 91~110#架施工18套, 85~87#架施工4套,52~56#架施工5套。
為加固頂幫,在漏頂區(qū)150~178#架施工注漿孔,鉆孔距煤巖分界面1.2m,每2架施工一鉆孔,施工角度為45°,孔深5.0m,施工完畢后注射馬麗散,至24日18:40共施工并注射14個(gè)孔。
24日中班對(duì)冒頂區(qū)及煤機(jī)停放的140#架處進(jìn)行頂幫加固,在135~147#架、152~159#架、162#架、167~176#架施工注射孔12個(gè)。
為使支架能起到支撐作用,25日夜班在該段支架頂梁至煤壁上方架設(shè)木板、泡沫并使用羅克休、馬麗散充填,制作人工假頂。
五、事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
礦井必須認(rèn)真總結(jié)本次事故教訓(xùn),補(bǔ)充完善并組織綜采隊(duì)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)防治漏頂安全技術(shù)措施,定期組織培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高對(duì)頂板管理認(rèn)識(shí)。
礦井必須加大工程質(zhì)量監(jiān)督檢查力度,措施落實(shí)到位,頂板管控有效,并對(duì)事故責(zé)任人加大處罰力度。
(三)加強(qiáng)工作面設(shè)備的日常檢修維護(hù)工作,防止設(shè)備停機(jī)造成冒頂事故進(jìn)一步擴(kuò)大。
(四)礦井要嚴(yán)格控制機(jī)尾過渡段頂、底煤留設(shè)厚度,當(dāng)頂煤留不住時(shí),合理留設(shè)底煤,防止支架不接頂造成初撐力不夠引發(fā)冒頂事故。
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