四號爐膜式水冷壁管因鰭片焊接質(zhì)量原因拉裂泄漏,停機處理
事件經(jīng)過:23:52運行填報#4爐乙側(cè)15米處F5吹灰器內(nèi)漏缺陷,11日上午爐本體班組織消缺,檢查吹灰器無泄漏及其他異常,聯(lián)系鍋爐專業(yè)確認為F5周圍水冷壁泄漏,報廠部研究決定在檢修及運行人員密切監(jiān)督下機組降壓運行,并進一步確認泄漏情況,16日0時停爐消缺,申請工期4天。16日下午鍋爐放水完畢,18:50爐內(nèi)溫度具備扎腳手架條件,23:30架設(shè)完畢,就地檢查發(fā)現(xiàn)吹灰器正下方兩根水冷壁管連接鰭片在上端50mm范圍內(nèi)多段拉裂,其中與北側(cè)管焊接點拉裂形成初始泄漏點,高壓水柱噴出致使兩管間相互吹損共形成3個泄漏點,其余拉裂形成水冷壁管表面裂紋。打磨清理泄漏點,聯(lián)系生產(chǎn)部金屬組進行表面著色檢查并徹底挖凈裂紋后對漏點進行焊補;拉裂鰭片向下打磨50mm后磨成圓弧型,以消除局部應(yīng)力,17日02:00全部完成,9:00鍋爐上水至20米左右,檢查焊接處無泄漏。
暴露問題:由于安裝吹灰器,需要把兩根水冷壁彎管形成吹灰器孔,彎管根部采用鰭片焊接連接,鰭片端部焊接存在咬邊缺陷加上鍋爐長時間變負荷運行,兩根水冷壁受力不均,應(yīng)力集中在鰭片端部,把一側(cè)水冷壁管拉裂,造成泄漏。
防止對策:為防止類似情況在周圍發(fā)生,標高15米的14臺吹灰器全部扎腳手架檢查吹灰器孔上下水冷壁管連接鰭片情況,宏觀檢查無缺損、無開裂;另外建議在機組大修期間對爐內(nèi)同類點進行裂紋和應(yīng)力掃描,以及時消除水冷壁在該點的泄漏隱患。
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