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一號爐水冷壁泄漏,停機處理

事件經(jīng)過:6月30日5:20,運行巡檢發(fā)現(xiàn)#1爐12米#3角水冷壁有異音,匯報有關(guān)人員確認水冷壁泄漏后匯報省調(diào)調(diào)度員。5:50接省調(diào)命令,#1機組開始停機。7:20負荷200MW,主汽壓15.1MPa,主/再汽溫476/456℃,突然爐膛負壓由-50Pa下降到-360Pa,鍋爐MFT,汽機聯(lián)跳,發(fā)變組解列,F(xiàn)SSS跳閘畫面彈出,顯示跳閘原因為“全爐膛滅火”。汽包水位維持不住,就地檢查爐12m水冷壁泄漏聲音較大,確認水冷壁爆管,匯報省調(diào)調(diào)度員,調(diào)度員令#1爐停爐臨修。7月1日5:00臨修完畢,省調(diào)令#1爐轉(zhuǎn)備用。7月4日6:50,#1機組與系統(tǒng)并網(wǎng)。
暴露問題:水冷壁管受到高溫腐蝕后,管壁減薄導致泄漏,泄漏后在D層燃燒器區(qū)域大量高壓蒸汽突然噴到爐膛內(nèi),造成嚴重缺氧,瞬間滅火,滅火保護動作停爐。造成水冷壁高溫腐蝕的主要原因為燃用煤質(zhì)發(fā)熱量低、灰份高、含硫量高。(1)、進入2005年以來,ⅠⅡ期入爐煤熱值逐漸降低,灰份逐步升高,特別是硫份量大大增加導致水冷壁高溫腐蝕加??;(2)、原來進行的水冷壁管表面防腐電弧噴涂,經(jīng)過4年使用后,涂層厚度減薄或消失,且剩余的噴涂層也已變得疏松,涂層的使用壽命已到,不再有防腐作用,起不到應有的作用。(3)、在去年的A+檢修中,檢查該部位沒有異常情況,沒有預料到到下一個檢修間隔之間燃煤質(zhì)量變化這樣大,只是按一般正常的運行方式采取措施。
防止對策:(1)、對于燃煤的控制缺乏手段,尤其是實際燃用煤種與設(shè)計煤種偏差太大,今后控制好燃煤質(zhì)量(低硫、低灰份和不多變),這是從源頭上防止水冷壁腐蝕和減輕鍋爐尾部受熱面磨損重要措施。(2)、加強已進行防腐噴涂水冷壁管涂層和水冷壁管厚度的檢測,根據(jù)不同的腐蝕速率,做好預防措施,如提前更換減薄的水冷壁管或進行防腐電弧噴涂。(3)、運行根據(jù)入爐煤質(zhì)和機組負荷情況,合理的控制氧量,當機組帶高負荷時,在入爐煤質(zhì)變差需要開四套制粉系統(tǒng)時,在保證燃燒穩(wěn)定的前提下適當提高氧量,使燃燒區(qū)域還原性氣氛變?nèi)?,從而減輕水冷壁的高溫腐蝕。(4)、充分利用機組節(jié)假日調(diào)停機會,對易磨損部位受熱面進行檢查并采取防磨措施(如加裝防磨套)。
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